Good Luck To You!

开云体育登录-延续颓势堕入败局,调整思路势在必行

未命名 29℃ 0

  截至目前,辽河海外河油田2010年10月实施深部调驱以来,已累计增油10.23万吨,创效6300余万元。

  对勘探开发已有27年的老油田而言,海外河油田曾有过产量高峰时的辉煌,也曾陷入受自然递减率影响,产量快速下滑的窘境。老油田如何实现稳产,重新焕发活力?辽河油田金海采油厂改变开发思路,大力实施深部调驱,将动态管理与精细调驱相结合,打造出了个性化的调驱模式。

  “调”“驱”结合,突破油藏水淹瓶颈

  海外河油田1989年投入开发以来,原油产量曾占金海采油厂总产量的64%。经过20多年的开发,现已进入特高含水期,油田含水率高达91%。实施三次采油技术,给油藏开发增添后劲势在必行。

  治油藏需先知油藏。这个厂技术人员反复研究后认为,由于长期实施注水二次开发,原生储层非均质性强的海外河油藏非均质性进一步加剧,油层中逐渐形成高渗通道或大孔道,形成了水驱短路,严重影响了油藏水驱开发效果,采收率急剧下降。

  必须借助外力,通过改变注入水在油层深部的转向,增大注入水驱面积,才能有效提高采收率。2010年,这个厂通过大量基础研究与实际探索后,将目光聚焦在深部调驱技术上。

  深部调驱技术是以深部调剖为主,在调的基础上又结合了驱的效果,并具有提高波及系数和驱油效率的双重作用。2011年,技术人员先后在海10-20、海11-23等4个井组的22口油井进行试验,通过注入化学剂,封堵地层中注水窜流的高渗条带和大孔道,实现了注入水在油层深部转向,提高了注入水波及体积。同时,化学剂在后续注水驱动下,向地层深部运移驱油,实现调、驱结合,采收率提高5.8%。3个月后,金海采油厂单井日均产油由措施前的55吨提升到84.3吨,含水率降低至85%。

  动态管理,精细调驱打造示范工程

  在辽河油田深部调驱注入工艺数据采集系统中,记录着海外河油田的111口调驱井的药剂注入量、累计注入量、注入压力、柱塞泵电流曲线图等30多个关键数据。

  “要确保深部调驱技术持续发挥效能,放大优化效应,关键还在油井动态化管理。”这个厂工艺研究所所长汪小平说。这个厂通过应用采集传输及检测系统,全面实现现场操作自动化。

  在实施调驱技术初期,岗位人员每隔一小时就要通过电话询问掌握调驱井情况。但随着调驱井数不断增加,需要掌握的数据数量急剧上升,电话询问已经无法准确掌握调驱井的实际情况。2013年开始,技术人员开展调驱数据自动采集传输及监测系统的研究,逐步实现通过电子系统对调驱现场生产情况的日常监视,现场每一口井的运行参数自动生成数字报表,提高了调驱工作的管理水平。

  金海采油厂针对海外河油田注水井组逐年扩大、调驱轮次不断增加的实际,创新出日常管理专业化、操作工序规范化、资料录取规范化、调驱现场标准化等调驱精细管理“十法”。“‘十法’将深部调驱技术过程细化到每一点、每一环节,调驱技术应用实现精细化、规范化、科学化。”汪小平说。

延续颓势堕入败局,调整思路势在必行

  量身订制,增产降本二者兼得

  近年来,金海采油厂通过“间歇调驱”注入方式、优化药剂配方,在实现采收率稳增的同时,节约药剂成本850余万元,实现鱼与熊掌兼得。

  2012年6月,海7-21井由于施工单位钻井停注近2个月。意外的是,这口井产量在下降一小段时间后重新上升,并且峰值较调驱时的峰值更高。

  “难道注一段药剂再停一段,调驱效果会更好?”基于这种现象,他们与石油大学专家利用半年时间模拟实验,确定了海外河油田实施间歇调驱的可行性。随后,他们为4口处于开发中后期、压力较高的注水井量身订制,从注入方式、强度、停注时间3个方面分别进行试验,试验证明采用“间歇调驱”模式,连续注入4个月每升3立方米的凝胶溶液、再停注2个月时采收率最大。2014年,4口井共节约成本110余万元。

延续颓势堕入败局,调整思路势在必行

  “调整时间可以创效,那调整含量是否也行?”抱着这个想法,他们在海1块的18口注水井上进行试验,根据各井的实际情况,将主剂浓度降低至原浓度的80%至90%之间,同时将除氧剂浓度降低至0.01%,成胶率仍然保持在90%以上,1年可节省药剂费用400余万元。

  

  专家点评

  突破技术高效开发

  陈志会(金海采油厂工艺研究所油化室主任、海外河油田深部调驱项目负责人)

  随着油藏开发的不断深入,海外河油田已进入“双高期”,含水率高达91%,需要一种接替技术来改变这一现状。深部调驱是油田注水开发后的一项接替技术。水驱后期油藏因长期注水而形成高渗通道,影响开发效果。深部调驱可以对这些大孔道进行封堵,实现液流转向,从而提高开发效果。

  2010年,“海外河油田二次开发深部调驱”重大项目的先导试验与推广工作启动。通过科学制定调驱先导试验方案,采油厂积极组织井网调整,加强设备调试及工艺流程安装、现场施工及井组生产情况跟踪评价与调整等举措,推动海外河油田深部调驱规模化应用。

  金海采油厂按照“封、调、驱、洗”和“注、堵、提、防”的技术思路逐步扩大深部调驱规模,创新开展了深部调驱关键技术攻关,成功突破了影响深部调驱开发效果的技术瓶颈,形成了调驱体系优化调整技术,率先解决了辽河油区深部调驱夏季成胶不稳定的技术难题,成胶率由75%提高至95%以上;首次建立了普通稠油油藏调驱水质推荐标准,填补了行业空白;研制出新型调驱地面注入系统,弥补了传统注入系统剪切黏度损失大的不足,并形成标准化设计在辽河油田推广应用;研发出具有分层调驱、注水、测试、洗井一体化功能的新型井身管柱,降低了管柱堵塞风险。

  在积极开展技术创新的同时,金海采油厂还对管理模式和管理方法进行创新,健全具有连续性、同一性、可对比性的油藏动态监测系统,实现了井组全方位动态调控,调驱管理水平显著提升,调驱井组自然递减率由16.2%降至1.3%,实现综合不递减,成为深部调驱示范区块。

  深部调驱技术为海外河油田稳产及提高采收率做出突出贡献。4项关键技术的攻关成功破解了困扰调驱实施效果的技术难题,使海外河油田深部调驱走在同类油藏开发前列。海外河油田化学调驱的实施,在保持成胶稳定性、地面流程标准化设计、施工工艺优化等方面,为同行业调驱工作提供了一定的参考依据。

评论留言

暂时没有留言!

我要留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。